某单位生产的某sae4130零件抗拉强度、屈服强度、伸长率、脱碳层的指标要求高,对热处理操作提出了苛刻的要求。原来处理的零件经常因抗拉强度偏高多次回火后才能达到指标要求,偶尔有因屈服强度偏低而需再次淬火。为使得多次淬火返工能有依据,特进行重复淬火的工艺试验。工艺试验后对试样进行金相以及各项机械性能指标的检测,各项指标合格,给返工提供了依据,同时也积累了生产经验。
对3.2mm厚的sae4130板材制成的封闭容器进行多次试验,试验后从中加工拉伸试片。图1所示为容器形状示意图。
航标中规定“制件允许重复热处理。重复淬火次数,对于厚度大于1mm的零件,允许不超过二次;对于厚度小于或等于1mm的制件,仅允许一次”。零件用3.2mm厚板材,按标准可以进行重复二次(即共淬火三次)。我们采用模拟零件的容器(见图1 )进行多次淬火 回火的工艺试验,确认返工是否对材料组织、性能造成不良影响,是否能达到要求的指标σb≤1230mpa、σ0.2≥1030mpa、δ5≥7%。
1.工艺试验
(1)工艺试验方法
拉伸试样的形状、尺寸和实验方法按gb228-1976进行,用we-100b万能拉伸试验机测定各力学性能;用future-tech fm-700型硬度计按gb224-87进行脱碳层测试。用dmi5000m金相显微镜检查金相组织。
(2)试验工艺
采用进口的爱协林可控气氛热处理炉进行气氛保护淬火。采用下列工艺进行一次、二次、三次淬火,后进行回火。
淬火:850~860℃,90~110min ,。
回火:460~500℃,60~70min , 空冷。
各碳势控制参数为:甲醇为1.0~1.6l/h,丙酮为0.3~0.9 l/h,氮气为1.1 ~1.4m3/h,炉压是1000~1500pa,碳势0. 4%~0.5%。
(3)试验内容
分别取三个容器(容器编号为1#、2#和3#)进行一次、二次、三次淬火 回火处理,试验后检查金相组织、脱碳、机械性能,并作对比分析。
2.试验结果
(1)多次淬火回火后力学性能结果见表1。
表1 多次淬火回火结果对照
容器 编号 | 力学性能结果 | 检查 项目 | 备注 | ||
σb/mpa | σ0.2/mpa | δ5(%) | |||
1 | 1227 | 1190 | 10 | 脱碳, 力学性能 | 一次淬火 合格 |
1199 | 1173 | 11 | |||
1205 | 1179 | 11 | |||
2 | 1148 | 1104 | 9.3 | 二次淬火 合格 | |
1131 | 1089 | 11 | |||
1153 | 1106 | 9.4 | |||
3 | 1227 | 1170 | 8.9 | 三次淬火 合格 | |
1217 | 1166 | 9.2 | |||
1202 | 1143 | 8.9 |
(2)试验结果及分析
图2为一次淬火回火(1#)、二次淬火回火(2#)和三次淬火回火(3#)试验容器金相组织及晶粒度照片,各容器金相组织及晶粒度的对照见表2。
图2 1~3次重复淬火后的组织及晶粒度
表2 几次淬火回火后金相组织及晶粒度的对照表
容器编号 | 金相组织 | |
1 | 回火索氏体 | 10级 |
2 | 回火索氏体 | 10级,晶界加粗 |
3 | 回火索氏体 | 9级,晶界加粗 |
从对照表中可以看出三次淬火后的晶粒要比一次的低1级,但仍能达到9级,仍属于细晶粒。进行三次淬火回火后与一次淬火回火后组织无明显差异。
依据此次工艺试验,对某炉强度偏低的零件进行了三次淬火处理,返工后零件合格。经过对零件后续加工进行跟踪,至后续爆破工序,抽取零件进行爆破,爆破结果合格。验证产品能够满足设计使用要求。
3.结语
经过此次工艺试验,验证了sae4130化学成分正常时可以1~2次淬火,中间无需退火、正火。每次淬火后需按工艺正常回火,压力零件进行3次淬火后,材料组织正常,爆破抽验合格,满足设计使用性能。此次试验,为产品的生产提供了经验积累,给零件返工提供了依据。
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